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截至5月20日,辽河油田在修井作业中实施大修设计小修化37井次,降低成本1200多万元。由辽河油田钻采工艺研究院研发并推广的这项新技术,正在不断走向成熟和完善,预计今年实施75井次,单井可节省30余万元。
辽河油田油井多,常常会出现大修队伍短缺的情况,有些油井产量不高,大修作业一次就要几十万元,经济上不划算。2016年,辽河油田钻采院提出了“利用小修作业机,分担一部分简单的大修作业”的设想。
据了解,小修作业设备承担大修任务面临着许多困难:作业机承载能力有限,没有旋转功能,只能完成起下管柱、换泵、洗井、冲砂等相对简单的操作,无法完成整形和解卡,也无法完成大负荷提拉。要解决这些问题,需要技术升级和新的配套工具研发。
钻采工艺研究院派出技术人员到国内外调研,与知名高校和厂家合作,开展研发工作;购买了扭矩监测仪、反扭矩力等设备,增加原有小修设备的功能;采用液压打压的办法产生提拉力和整形力,用动力水龙头实现旋转功能,实现磨洗、修套等作业,研究大扭矩定点倒扣器,完成套管卸扣,实现取换套管功能。考虑到安全等因素,技术人员搭建小修作业平台,增加循环罐等地面配套设施。同时,作业队伍向集团公司相关部门申请了“小修干大修”的资质。
经过3年研发,该项技术逐步成熟并规模应用。2017年,小修队伍可实现液压整形、解卡作业;2018年,动力水龙头设备研发成功并投入使用;2019年,推出小修定点取换套服务;2020年,全年实现大修设计小修化69井次,降低成本2000余万元。
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